2.3 碱洗系统
来自循环油系统的富油进入碱洗系统,富油先经过管道混合器与NaOH接触反应,然后进入分离槽内与NaOH进一步反应生成酚钠盐.为了保证碱洗效果,每个分离槽通过酚盐泵都有一定量的内循环.循环油通过混合泵输送并依次最少经过3个串联的分离槽,最后利用循环油与碱液的密度差进行分离并根据控制要求排出酚盐,送至后续的酚盐精制装置.
其中酚与碱液的反应式为
C6H5OH+NaOHC6H5ONa+H2O
2.4 废油再生系统
再生的废油种类为:① 贫油泵送出的1%循环油;② 萃取塔焦油萃取段的废油;③ 萃取塔酚萃取段排出的乳化物;④ 分离槽排出的乳化物;⑤ 放空轻油槽中的油.将这5种废油收集在废苯槽中,通过废苯泵将废油送入溶剂回收塔,采用蒸汽蒸馏的方法再生,塔顶的苯蒸气经冷凝和油水分离后进入循环油系统,塔底的重馏分物质送至外装置处理.
溶剂脱酚装置的特点为:① 采用固定筛板塔代替脉冲筛板塔作为萃取塔;② 萃取塔上段设焦油提取段,用少量粗苯(或轻苯)除去氨水中的焦油;③ 碱洗前设置脱硫塔,除去富油中H2S等杂质;④ 碱洗采用富油与NaOH和酚盐混合水溶液四段混合、分离的连续碱洗流程;⑤ 用分离槽代替碱洗塔,操作比较方便,没有频繁的切换碱洗塔及更换新鲜碱液的操作,便于操作管理.
3 溶剂脱酚改造
宝钢四期溶剂脱酚装置在三期原有的溶剂脱酚装置内进行扩容改造,使得氨水处理能力由70 m3·h-1扩容到140 m3·h-1.改造后的溶剂脱酚装置于2011年底全部投产,顺利通过功能考核.改造前、现阶段溶剂脱酚装置的相关运行数据分别如表2、3所示.
通过比较改造前、后溶剂脱酚装置的运行数据可看出,改造前由于原料氨水含酚量较高,同时处理量较小,导致处理后氨水含酚量在30~60 mg·L-1之间波动,脱酚效率在95%~97%.游离碱含量偏低,产品粗酚盐溶液的含酚量较高.改造后由于装置处理量变大,原料进水氨水含酚量稳定在1 200 mg·L-1以下,处理后氨水含酚量可控制在20 mg·L-1以下,脱酚效率保证在98%以上.这为后续的水处理工段创造了有利条件.
表4为改造后溶剂脱酚装置主要指标.两年多的实际运行表明,改造后的溶剂脱酚装置达到设计要求的处理能力140 m3·h-1,脱酚效率大于90%.与改造前的装置相比,各项指标均没有下降.改造后两座萃取塔并联,七台分离槽分为两系并联,每系三台串联,剩余一台作为公共备用分离槽.萃取效果和碱洗效果均达到要求.
溶剂脱酚装置的运行成本为每t废水17.84元,装置产出的粗酚盐溶液作为原料输送至后续的精酚装置生产苯酚产品,苯酚产品的价格为12 770元·t-1.粗酚盐的外购价格为865.8元·t-1,企业内部边际贡献为5 979元·t-1,具有较好的经济效益.
4 结 论
焦化厂产生的大量含酚焦化废水,对环境有极大的危害,其中的有害物质酚是一种宝贵的化工原料.使用溶剂萃取法处理焦化废水,不仅能够将酚从焦化废水中脱除,而且可回收废水中的酚,具有良好的经济效益和环保效益,并且有利于后续蒸氨操作以及酚氰废水的处理.在环保要求越来越严格的今天,该方法具有良好的推广价值.
参考文献:
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